截至8月9日,冀东油田南堡作业区29口长停井在实施措施“治疗”后恢复“青春”,措施后初期日产量104.4吨,实现增油0.6万吨、增气224.6万立方米;恢复注水井7口,累计注水2.37万立方米,新增水驱控制储量98万吨,措施增油增注效果显著。
今年年初以来,南堡作业区在油藏潜力研究基础上,深入开展长停井综合治理,制定了完成40口长停井恢复措施,力争措施有效率75%,恢复日产100吨,全年增油1.1万吨,投入产出比1:1.5以上,恢复长停注水井14口,初期日增注420立方米,年增注8.9万立方米,新增水驱控制储量192万吨。
南堡作业区共有89口长停井,这些井主要集中在1号构造1-1区、1-3区、1-5区,2号构造潜山和4号构造4-1区。89口井情况各不相同。南堡作业区技术人员立足油藏和开发井网对89口长停井逐一“把脉”诊查,找到其中43口高含水井、22口低压低产井的关井原因在边底水突进,采出程度低,32口长停注水井储层原因导致吸水能力较差、低效注水。通过开展地质潜力大调查,在明确长停井现状和长停井停井原因的基础上,南堡作业区技术人员立足油藏,深入开展长停井潜力研究与措施论证,挖掘长停井恢复潜力,开展主力油层回采、检泵、二氧化碳吞吐和氮气压水锥等措施挖潜,以提高有效开井数,进一步提高井网对储量的控制程度和动用程度,改善开发效果,并确立了不同类型长停井治理技术思路与对策。
在剩余油分布潜力研究的基础上,南堡作业区对具备剩余油潜力油井进行回采治理。2013年7月,南堡3号构造3-2区南堡32-X3031井封层补孔进行合采,正常生产时日产液21.6立方米,日产油3.09吨,含水85.7%,动液面1710米。2013年9月这口井量油不上,憋压不起,井口不出液,液面144米,技术人员分析认为具有回采潜力,为提高单井产量,制定起出双卡管柱与原生产层合采方案,措施后初期日产油8.71吨,累计增油837.4吨,回采效果明显。
而针对南堡2号潜山碳酸盐岩油藏长停井,技术人员开展注氮气驱试验,摸索提高潜山油藏采收率方法,取得初步成效。南堡2号构造潜山井区块南堡23-P2003井2013年8月日产油0.48吨,含水99.2%,技术人员“诊断”这口井情况后,决定注气驱替高部位的剩余油,于是对这口井注液氮2078吨,焖井后开井自喷生产,日产液22.7立方米,日产油22.7吨,不含水,目前已累计产油423吨,增油效果较好。
此外,技术人员通过开展地质大调查,改变分析思路和方法,深化地质认识,精细地层对比,取得显著效果。南堡103X5井是南堡1号构造1-3区南堡103X1断块的一口长停注水井,这口井累计注水4.7万立方米。作业区技术人员通过精细的储层构型研究及动态的验证,认为是原来连片的砂体实则处于不同的构型单元,导致对应油井未见注水效果。于是对这口注水井实施转采作业,作业后,这口井初期日产油15吨,含水0.5%,目前已累计产油548吨,成为一口重点生产井,转采效果显著。
据了解,今年后5个月,南堡作业区按照长停井综合治理目标,还将加快精细油藏描述,推动精细注采调控和综合治理工作,并做好长停井预防工作。